某型飞机座舱供气单向活门杆脱落原因及预防浅析
材料在同一温度下,热导率不一样,铜的热导率比较好、膨胀大,而钢热膨胀小,因此在使用中会减小过盈量。
4)导向杆与活门座过盈配合量为:0.015~0.04mm,过盈量下限过小。过盈量在下限的单向活门产品装在该型号双舱飞机上,而且装在热供气管路上。
5防止活门杆脱落的工艺方法
该单向活门(见图3)装在双舱教练机上,出现导向杆与活门座脱落时,原解决该故障方法步骤如下:
1)分解该单向活门产品。
2)该单向活门中导向杆过盈配合头部进行按图纸尺寸镀铬。
3)导向杆镀铬后与活门座装配。
4)弹簧报废换新(工艺规程规定:分解产品必换弹簧)。
5)导向杆与活门座装配后打斜孔,加装固定销保险。
5.1原防止活门杆脱落工艺方法缺点
1)未经设计部门同意改变设计,增加了风险。
2)产品交付前,产品质量不可控制(出现脱落后,返修内场按图3加工)。
3)产品返修率高。
4)通过实际使用后发现这种固定形式也存在使用过程中保险销被剪切,出现多余物,而且在整个管道中查找被剪切掉的保险丝很困难。
5.2防止单向活门导向杆脱落的新工艺方法一
1)按大修工艺规程修理时,活门打开力值合格;活门气密性试验合格,可以不分解。经统计进厂飞机该单向活门产品约85%以上不分解,约15%产品因活门打开力值或者活门气密性试验不合格才分解。
2)考虑能否通过产品构造不进行分解,对所有交付产品增加一道工序来防止其导向杆与活门座脱落故障。导向杆是空心轴,可否利用空心轴构造来增加防止脱落工序思路,利用涨拉工具对其空心导向杆进行涨拉。
3)通过专业设计工装工程技术人员了解,由于该单向活门导向杆内径为φ4,孔径过小,涨拉工具属于组合件,由于被涨零件孔经小,无法加工制作专用工装。
4)进一步思考,试做线性冲涨工具,通过改变导向杆与活门座固定部位孔内径,大面积改变实现困难,冲涨力值过大,不易操作。试图采用小力值改变环形线型形变以防止导向杆与活门座脱落故障,工装示意图如图4所示。
5)冲涨工作原理图如图5所示。
6)测试实际配合间隙拉脱力,见表1。
7)提高产品可靠性应使冲涨后拉脱力大于240N。
8)测试实际配合间隙为0.015mm的冲涨力值数据(见表2)。
9)通过试验可知,为提高活门杆与活门连结的可靠性,应选冲涨力值为400~470N。根据表2可选择450N冲涨力值,以预防活门杆与活门座脱落。
5.3防止单向活门导向杆脱落的新工艺方法二
该单向活门中导向杆与活门座是两种材质,虽然导向杆是空心轴,但材质是钢制的;活门座是铜制的。通过车床卡盘固定导向轴,通过车床刀架固定滚压工具,对活门座外端部挤压,给定合理的进刀量,对其进行收口预紧。具体步骤如下:
1)分解该单向活门(弹簧报废换新)。
2)按过盈配合要求装配单向活门的活门座与导向杆。
3)按图6方法对其装配后的活门组合件进行收口预紧。
4)最后组合装配。
5.4导向杆与活门座脱落工艺新方法使用分析
通过两种新方法可以有效预防飞机座舱单向活门杆脱落故障,保障飞行安全,但两种预防导向轴与活门座脱落各有优缺点。
新方法一:
1)通过冲涨防止导向杆与活门座脱落,产品可以不分解。
2)降低产品返修,提高产品质量。
3)工装小,操作要求高。
4)适合大修厂修理产品和排故。
新方法二:
1)通过收口预紧,提高产品可靠性。
2)适合产品制造时增加防脱落工序。
3)大修厂修理或排故时,应分解产品。
通过两种方法对比,新方法一适合修理产品、产品排故时增加预防;新方法二适合产品制造时增加预防。
6结论
通过对该故障的学习和分析,在不断的摸索和试验验证中,找出了解决此类故障的简单预防措施,通过一系列的试验和采集数据,最终得到合理的冲涨力值和收口预紧参数,实践应用是檢验该方法的唯一办法,通过装机开车验证数架飞机,并没有发生该单向活门中导向杆和活门座脱开故障,解决了该故障的发生。现累计解决预防飞机架次30余架。导向杆和活门座属于两体过盈连接成一体,通过以上两种方法只能大大降低该故障的发生,保证飞机飞行安全。
参考文献
[1]某型强击教练机构造说明书[Z].2008.
[2]某型强击机构造说明书[Z].1993.