电动机干燥室的节能改造
【摘 要】通过对电动机干燥室的节能改造,采用远红外线辐射板替代电阻丝元件加热,缩短了电动机绕组的干燥时间,提高了绕组的干燥质量,延长了电动机使用寿命,同时达到了节能降耗的目的,节能效果显著。
【关键词】电动机;干燥室;远红外线辐射板;保温砖
0 前言
电动机干燥室是用于电动机绕组修理浸漆后干燥的地方,总机厂电修车间干燥室始建于建国初期,技术条件比较落后,干燥室的整体结构无保温措施,电动机干燥是用电阻丝加热烘干,热效率低,耗电量大,为提高电动机修理质量,降低电能消耗,对它进行了节能改造。
1 改造前存在的缺点
1)由于加热元件是用镍铬电阻丝缠绕镶嵌在地坑两侧,电动机绕组是放在地坑上边的铁板上干燥,因此干燥时间长、热效率低、耗电量大,电阻丝加热功率是45kW。
2)干燥室的墙、门封闭不好,整体结构无保温措施,散热严重,热量损失大。
3)干燥室无排烟系统,电动机干燥时的油烟和气味沿门的缝隙冒出来,污染车间内的环境。
4)干燥室内温度不能自动控制在125℃~135℃,凭感觉人为的通、断电源开关,温升速度慢,室内温度波动幅度大,温度误差也大,不是恒温干燥,影响电动机干燥质量。
2 可行性理论计算
电动机绕组绝缘按E级。工作温度为125℃~135℃之间,室外平均温度按15℃计算。
2.1 耗热量值计算
2.1.1 墙体未加砌保温砖前
2.1.2 墙体加砌保温砖后
2.2 电功率计算
3 方案实施
3.1 加热元件的选择
3.2 工作原理
根据电动机绕组浸漆干燥的工艺要求,首先把平衡电桥的电接点调整好,将WK1整定在115℃,WK2整定在125℃,WK3整定在135℃。当温度达到整定值时,电接点状态开始转换。
当温度上升到115℃时,平衡电桥内的电接点WK1断开,使继电器1J、1CJ线圈断电,1CJ主接点断开,第一组加热元件快速升温完毕,信号灯HL2灭。这时第二组加热元件继续通电,当温度上升到125℃时,平衡电桥内的电接点WK2断开,使继电器2J、2CJ线圈断电,2CJ主接点断开,第二组调温组元件断电,定温指示灯HL3灭。这时只有第三组加热元件通电向干燥室内供热,使室内温度稳定在135℃。由于一年四季室外温差很大,因此,本系统设计了限超温环节,当干燥室内温度超过135℃时,平衡电桥内的电接点WK3断电使3J,3CJ线圈断电,第三组加热元件断电,3CJ的常闭接点(5~23)闭合,HL4超温信号灯亮。
4 改造后优点
1)采用远红外线辐射板替代电阻丝元件加热,并由底部烘干式改为两侧直烘式加热,可大大提高热效率,缩短干燥时间,改造后总功率是30kW。当干燥室快速升温达到工作温度125℃时,升温组、调温组断电只有保温组工作,功率为11kW,当温度超过135℃时,保温组断电,输出功率为零,只有温度降到135℃以下时,保温组元件才再次工作,可节电45%左右,节约了电能。
2)在原干燥室内墙加砌110mm厚保温砖,干燥室门内用薄铁板将20mm厚的石棉板夹在中间进行保温,提高了热能的利用率,可减少热量损失20%,节约了热能。
3)增设排烟孔(有烟时打开排烟孔,无烟时关闭),解决了车间内空气污染问题。
4)干燥室温度采用热电偶)平衡电桥自动温控系统,免去人为的温控负担和干燥室温度的波动幅度,达到恒温干燥,提高了绕组干燥质量,延长了电动机使用寿命。
5 结论
电动机干燥室改造后,使用效果良好,缩短了干燥时间,提高了干燥质量,延长了电动机使用寿命,达到了节能降耗的目的,节能效果显著。
【参考文献】
[1]王秉铨.工业窑炉设计手册[M].北京:机械工业出版社,1981,10.
[责任编辑:丁艳]