矿井通风系统优化设计
摘要:针对通风系统中存在的问题,结合通风阻力测定,确定了对井下通风系统进行改造的重点,经多方案对比,选择了投资少、易操作、效果好的立斜结合通风系统设计,经过对系统的改造,使矿井有“一进一回”改为“两进一回”,提高了通风能力,系统彻底解决了矿井通风困难的问题。
关键词:通风系统 改造
中图分类号:TD722文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)10(b)-0000-00
新泰市汶河矿业有限公司于1981年由枣庄煤炭规划设计院设计, 1985年3月正式投产,设计生产能力为9万t/a;技改后生产能力核定为15万吨/年。矿井为斜井多水平开拓方式,中央并列式通风,一进一回(主斜井进风,副斜井回风)。由于井田南北长3300米,东西宽不足600米,矿井开采时间长,通风线路长,通风难度大。
1 改造原因
(1)矿井进回风巷道均为单巷,为一对反斜井接主暗斜井串联进回风,无并联巷道可以减小风阻R值,造成通风阻力大。
(2)矿井现有通风系统负压达到1700pa,等积孔0.904m2,井巷摩擦风阻1.733N.S2/m8,为大阻力矿井,通风难易程度评价为难。
(3)矿井井下有2个回采工作面,3个掘进工作面,10个硐室,风量只能基本满足生产需求,无富裕风量。
(4)矿井副斜井回风巷兼作行人巷,断面小(6.02m2)还安装有架空乘人装置和排水管路等,造成风硐和副反斜井通风线路长度虽只占3.8%,但通风阻力高达620.92Pa,占全矿井通风阻力的32.2%。
(5)主通风机为离心式,电耗高,且配备的电机功率不匹配,不符合《规程》要求。
(6)职工上下井全部行走在回风巷道内,工作环境不好,影响职工身心健康。
2 改造必要性及可行性
2.1 通风系统改造的必要性
矿井现有通风系统存在风量不足,进、回风巷道为单进单回,巷道断面偏小,存在高阻力井巷,且今后进入深部井田开采,进、回风距离更长,通风阻力更大,必须对通风系统进行改造,以满足开采深部井田的风量需求、保证矿井生产安全。
2.2 通风系统改造的可行性
1)目前矿井尚有可采储量370万吨,服务年限17.6年。改造后的通风系统服务时间较长,从长期生产的经济效益分析是可行的。
2)矿井供电、提升、排水等主要生产均能满足矿井年生产能力要求,只对通风系统进行改造,除立风井和更换风机需投资外,补掘巷道主要沿煤巷掘进,煤价款与工程款可持平,改造工程费用较低,从工程投资上是可行的。
3)新打立风井位于现有工广范围内,不需另购地,不增加道路、供电线路等设施,不新增加压煤等,从工业场地及对环境的影响分析是可行的。
4)改造工程量主要是井下巷道,而井下各水平均已形成生产系统,可分段施工,新打立风井仅202 m,工程量不大,且表土层仅几米厚,无需特殊施工法,施工方便、容易。
3 改造方案选择
通风阻力实测结果表明,风硐和副反斜井长度为280.5m,占矿井进回风线路7346.5m的3.82%,而阻力高达621.14Pa,占全矿井通风阻力的32.2%,为解决高阻力巷道的问题,更换大风机的方案不可行,一是原高阻力巷道仍然存在,增加风量后,阻力更高,二是原风机房面积小,风硐口小,大风机无法安装,因此必须打回风井筒、施工风硐。
3.1 方案1:
新打回风斜井,垂高202.4m,倾角25°,井筒斜长479m。巷道净宽3.6m,净高3.4m,断面10.84m2,通风阻力为h=(479×12.45×0.008×49.682)÷10.843 = 92Pa,原内硐风阻R值为0.192 N.s2/m8,增加风量后阻力h=0.192×49.682=473Pa,需补建一条风硐,长度50m。回风斜井工程费用: 479(m)×6500(元/m)=311万元,凿井措施费100万元,风硐50m工程费用: 25万元,合计工程费用436 万元。该方案需重新调整工业广场布局,影响地面生产建设。
3.2 方案2:
在井田深部新打回风立井,井筒直径3.5m,井深521m,缩短通风距离1560米,减少通风阻力721.5 Pa,需投入井筒工程费779万元,还需征地、筑路、敷设供电线路、协调工农关系等,且现征地手续多,施工难度大,投资大;施工立风井后,需留设保安煤柱,压覆可采储量近35万吨。
3.3 方案3:
在工广内部新打回风立井,选择在工广西侧空闲之地布置立风井、风道和风机房,充分利用现有井下通风系统,缩短前组煤400m.,减少原回风斜井和风硐通风阻力521Pa,并且缩短第二段回风暗斜井、+36m井底车场共计缩短回风距离520m,减少通风阻力150Pa;地面建设不影响现有工业广场布局,不影响生产,方便施工,不购地;工程投资费用302.4万元。
方案比较:最后确定在工广内新打回风立井,同时对井下部分巷道进行扩修,以满足通风需要。
4 系统改造
4.1 补掘新行人进风暗斜井
在副暗斜井东侧40m处从+36~-450m水平新掘辅助进风暗斜井,沿十三层煤顶板掘进,并安装架空乘人器升降人员,全长1760m, 设计为矩形断面S=2.6×2.2=5.72 m2。
4.2 改变回风路径,缩短通风距离
将原前组煤回风经四层回风上山向北绕行西-300~-195m水平上山、至二水平副暗斜井、副反斜井至地面通风线路改为前组煤必为经-300m水平后组11层石门至三水平回风暗斜井至地面,可缩短回风距离400m。
4.3 扩大回风巷断面
将长度500米的二水平回风暗斜井断面由现在的5.72m2扩大至8 m2,减小通风阻力,风速满足《规程》要求。
4.4 施工回风井
新打回风立井缩短第二段回风暗斜井、+36m井底车场共计缩短回风距离520m,立井直径为3.5m,风硐布置为2.5×2.5m2,长度按35m,α=0.007,P=10m,S=6.25m2,Q=49.68m3/s,计算出风硐阻力为,加上其它局部通风阻力估算为100Pa,较之改造前621.14Pa,降低521Pa。
4.5 更换主通风机
淘汰原离心式风机,选用FBCDZ-6-№18B型防爆对旋轴流式风机。
4.6 改造矿井行人系统
在新补掘的行人进风暗斜井内安装架空乘人装置。
矿井通风系统改造立风井工程于2008年 8月至2009年9月5日施工完毕。井下工程自2008年10月开始经过近三年的时间先后完成了二、三水付井1760米施工、一水平副反斜井升级改造任务,至2010年11月2日通风改造全部完成,12月1日矿井委托山东公信安全科技有限公司进行了通风阻力测定。
5 改造后效果
改造前,矿井通风方式为中央并列式,一进一回,主井进风,付井回风,主提风机两台为4-72-11-№20B型风机,分别配备90kw和95kw电动机,实际进风量为1980m3/min,矿井总回风量2070m3/min,有效风量率86%。矿井等级孔0.904 m2。改造后,矿井实现了两进一回,主、付井进风,回风井回风,经山东公信安全科技有限公司实际测定矿井总进风量为2648.5m3/min(增加668.5 m3/min),总回风量为2736.6m3/min(增加666.6m3/min),全系统计算阻力值为1139Pa,全系统测定阻力值为1182.2Pa(降低负压517.8Pa),等积孔为1.61m2(增加0.706m2),矿井通风难易程度为中等。
通风系统的改造,提高了通风能力,职工上下井全部行走在进风风流中,改善了井下通风状况和职工工作环境,降低了职工劳动强度,满足了矿井安全生产的需要,通风系统优化达到了设计要求,取得了良好的效果。
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