多水平高阻矿井通风系统优化模式及方案研究
【摘 要】本文针对多水平高阻矿井的特殊情况,采用从整体到局部的持续优化思路,构建了多水平高阻矿井通风系统优化模式,对白庄煤矿通风系统进行了优化改造,有效解决了通风系统存在的实际问题。
【关键词】通风系统;优化模式;多水平;高阻
0 矿井概况
白庄煤矿的通风方式为中央边界式,通风方法为抽出式,新、老副井进风,南、北风井回风,南风井安设有两台BD-Ⅱ-8NO.24型对旋轴流式通风机,现担负-150m水平、-430m水平和-250m水平3900采区的通风任务,通风负压为4000Pa;北风井通风系统安装有两台G4-73-12NO.25D型离心式通风机,现担负-250m水平、3300、3700、3100、3500和31000及3800采区的通风任务,通风负压为4200Pa。是典型的多水平高阻矿井。
1 多水平高阻矿井通风系统优化模式
为彻底解决白庄煤矿通风系统存在的主要问题,为多水平高阻矿井通风系统的优化改造提供准确思路,降低优化成本,提高优化效果,结合矿井的采掘生产布局和接续计划,遵循“网络优化,通风可靠和以风定产”的优化理念,采用从整体到局部的持续优化思路,构建了多水平高阻矿井通风系统优化模式,进而为多水平高阻矿井通风系统优化改造提供思路和方法,优化模式的实施步骤为:通风系统现状综合分析→优化单元划分→优化方案拟定→通风系统优化方案的优选→优化效果评价→优化效果的补充和完善→构建安全高效的通风系统。
2 通风系统现状综合分析
(1)-250m水平东翼的3700采区通风路线长、阻力大,供风困难;
(2)-430水平西翼采区投产后,需风量增大,使得南风井通风系统的通风压力增大,供风量不足;
(3)南风井主通风机负压高达4000Pa,风机运行的稳定性低,井筒段有效通风断面小,阻力达1578.78Pa,风速达17m/s,超过《煤矿安全规程》规定的15m/s的最高允许风速;
(4)北风井主通风机通风负压达4200Pa,已接近满负荷运行状态,风量调节困难,风机运行的稳定性低,无法满足北风井通风系统今后的风量需求;
(5)3300进回风巷、3100回风巷、3200回风巷、-150水平西翼总回巷和3700进回风巷等巷道的部分路段有效通风断面小,阻力高;
(6)矿井部分区域漏风严重,有效风量率低。
3 白庄煤矿通风系统优化方案研究
3.1 整体优化改造方案研究
3.1.1 南风井通风系统优化方案研究
针对南风井井筒段风速超限、阻力高的问题,为有效降低南風井井筒段的风速和通风阻力,提高南风井通风系统的稳定性,提出了拆除南风井井筒的梯子间、施工并联回风井筒的优化方案,并对矿井通风系统改造前、拆除南风井井筒的梯子间、施工直径为2m、3.5m或4m的并联回风井筒等7组方案组合进行了通风网络解算。网络解算结果见表1。
3.1.2 主通风机的优化改造方案
南风井担负的-150水平、-430水平和3900采区需风量达7500m3/min,而南风井的BD-∏-8-NO.24型主通风机无法满足要求,通过主通风机选型计算,将南风井现有的BD-∏-8-NO.24型主通风机更换为BD-Ⅱ-8NO28型对旋轴流通风机。
-250北风井主通风机为G4-73-12NO25D型离心式通风机,已处于满负荷运行状态,南风井替换下来的BD-∏-8-NO.24型主通风机即可满足北风井通风系统的风量需求,决定安装到北风井运行使用。
3.1.3 通风布局优化
-430水平延深设计中,由-150南风井主通风机担负-430水平的通风问题,在-430水平开拓初期,南风井主通风机主要担负-250水平的通风问题,但是随着-430水平由开拓逐步转入生产水平,采掘头面不断增加,在-430水平西翼采区投产后,-430水平需风量增大,南风井通风系统的通风压力增大,南风井主通风机的通风能力已无法满足-430水平的风量增长需求。所以需要对通风布局进行调整,为此在-430水平施工了-430并联回风巷和与-250水平连通的-430回风暗立井,使-430水平西翼采区的大部分回风经回风暗立井由北风井排出,使-250北风井服务范围由-250水平延深至-430水平,剩余风量通过-430并联回风巷进入南风井,增大了-430水平的供风量,减小了矿井的通风阻力。
-250水平东翼的3700采区通风路线长,供风困难,通过施工-250东翼进风巷和-250东翼回风巷,与-250东大巷和-250东皮带巷形成“两进两回”的通风格局,增大了3700采区的供风量,减小了通风阻力,解决3700采区长距离供风困难问题。
3.2 局部区域优化降阻
在对南风井通风系统优化改造、主通风机优化改造和优化通风布局后,解决了对矿井通风系统安全高效运行影响最大的整体问题,在此基础上,对矿井通风系统局部高阻区域,采取了一系列局部优化降阻措施,以解决矿井通风系统存在的局部问题。
(1)施工-250东翼并联进风巷、-250东翼并联回风巷、施工3300并联回风巷,对3300、3700皮带巷进行扩修,降低进风段和回风段的通风阻力,解决3300、3700回风巷阻力大的问题;
(2)扩修改造-150水平3100回风上山,新掘-250轨道联络巷下山回风联络巷,与-150水平3200回风上山形成双巷回风系统,降低通风系统阻力。
(3)补掘-430并联进风巷,并施工-430并联回风巷,以降低-250大巷和-430皮带巷的通风阻力,提高通风能力,缓解-430水平的通风压力。
(4)为减小7400采区的通风阻力,扩修改造8401出口,并施工两个钻孔,沟通-150水平西翼总回风巷,扩修改造后做为-150水平西翼总回巷并联风道。
4 效果分析通过优化矿井通风布局,有效解决了-430水平西翼采区和-250水平东翼3700采区等区域通风阻力大、供风困难的问题,确保了采区风量的合理分配,提高了通风系统的稳定性;局部区域优化降阻措施的实施,有效降低了矿井通风系统的局部阻力,提高了通风系统的稳定性。
5 结论
(1)根据多水平高阻矿井的特殊实际,提出了多水平高阻矿井通风系统优化模式,具体的实施步骤为:通风系统现状综合分析→优化单元划分→优化方案拟定→通风系统优化方案的优选→优化效果评价→优化效果的补充和完善→构建安全高效的通风系统。
(2)根据多水平高阻矿井通风系统优化模式,对白庄煤矿进行了通风系统优化改造,有效解决了通风系统存在的主要问题,提高了通风系统的安全性和稳定性,同时在一定程度上改善了井下作业环境。
【参考文献】
[1]郭坤.超化矿通风系统优化研究[D].河南理工大学,2011.
[责任编辑:汤静]
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